

工业烟气直接电化学转化为高价值产物利用了高浓度的废弃CO2气流,同时避免了纯化步骤。然而,该过程受到痕量杂质,特别是二氧化硫的严重限制。SO2会迅速使CO2电还原反应催化剂中毒,导致铜催化剂在活性和对多碳产物的选择性方面出现显著损失。因此,SO2中毒造成了关键的性能差距,并限制了烟气电解的规模化。
一旦SO2杂质到达催化剂表面,它们会发生加氢反应并干扰CO2RR。SO2并非作为简单的位点阻断剂,而是触发了一个由吸附氢表面覆盖度控制的自催化中毒循环。当SO2和CO2同时到达催化剂界面时,由于较低的动力学能垒,SO2优先与H反应形成强吸附的硫物种。这种S物种的积累增加了界面润湿性,促进了更多的H生成并加速了进一步的SO2还原。
由此产生的H/S共积累使CO2加氢路径从形成CO的Eley-Rideal路径转向依赖*H的Langmuir-Hinshelwood路径。这一转变促进了析氢反应和甲酸的生产,而不是C2+产物。先前通过化学吸附、氧化预处理或催化剂合金化来缓解SO2中毒的努力大多将该问题视为静态位点阻塞,带来了试剂消耗、活性损失或操作中断等权衡。通过限制SO2接近来中断初始的自催化循环,为处理这一杂质提供了一种替代方法。
在本工作中,研究者引入了一种疏水分子门策略来调控SO2暴露过程中的界面氢环境。该设计采用由疏水性聚四氟乙烯屏障和Nafion清除层组成的双层结构。应用于模型铜催化剂时,该结构阻断了超过90%的进入SO2,同时保持了高效的CO2传输。它还建立了一个缺水的界面微环境,限制了*H的可利用性,从而稳定了CO2-to-C2+路径。
凭借这一界面,研究者从含400 ppm SO2的模拟烟气中实现了稳定的乙烯生产,电流密度为250 mA cm-2。规模化能力在100 cm2膜电极组件以20 A运行超过120小时中得到验证,展示了直接工业烟气电解的潜力。




图4:非原位/原位表征阐明该策略的工作机理。 (a) M-Cu和M-Cu@NP催化剂在250 mA cm-2下于含0-400 ppm SO2的烟气中运行10小时前后的接触角。(b,c) 烟气电解过程中(b) M-Cu和(c) M-Cu@NP上关键中间体的原位ATR-FTIR光谱。(d,e) 原位ATR-FTIR光谱及O-H伸缩振动区的去卷积,显示(d) M-Cu和(e) M-Cu@NP上弱氢键水的比例。原位ATR-FTIR测量在0.1 M KHCO3中从OCP至-2.6 V vs. RHE进行。(f) 弱氢键水比例、接触角和C2+法拉第效率之间的相关性。(g) M-Cu@NP在H2O或D2O电解液中各产物的法拉第效率。(h) 该策略实现优异SO2耐受性和高C2+选择性的机理示意图。误差棒表示三次独立测量的标准偏差。

该研究提出了疏水分子门策略,通过PTFE屏障与Nafion清除层组成的双层结构,在催化剂界面创造缺水微环境以限制H可利用性,从而将SO2与氢介导还原反应隔离,同时保留CO2转化所需瞬态水。该设计阻断了超过90%的SO2参与反应,有效抑制了自催化H/*S中毒循环。
结合晶格应变铜催化剂,该体系在100 cm2膜电极组件中以20 A总电流运行超过120小时,在含400 ppm SO2模拟烟气中保持>56%的乙烯法拉第效率。原位ATR-FTIR和接触角测量证实,分子门维持了稳定的疏水界面(接触角>130°),抑制了弱氢键水比例(<10%),从而保持C-C偶联路径畅通。
该策略可拓展至Ag催化剂用于CO生产,在200 mA cm-2下CO法拉第效率>85%,稳定运行超200小时。该工作通过反应逻辑控制解决杂质耐受性问题,为复杂工业废气的电化学升级提供了新范式。
Taming the Hydrogen-Mediated Kinetic Switch for Sulfur-Tolerant CO2 Electroreduction,Angewandte Chemie International Edition,2026,https://doi.org/10.1002/anie.3424135
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